許多混凝土泵(bèng)車使用者可能會遇到或者擔心遇到(dào)小型泵(bèng)車不能自動泵送(sòng)的情況,一旦發生這種情況就有可能造成工期延誤,造成不必要的經濟損失。對此青島科尼樂集團建議您首先判斷小(xiǎo)型泵車不能自(zì)動泵送是電(diàn)氣故障還是(shì)液壓故障。
1、根據流程圖操作正(zhèng)反泵按鈕升速正常說明PLC可以(yǐ)檢測到分動箱的(de)速度信號,繼續檢查(chá)泵送(sòng)點控Q1.0、
Q1.1,點亮正常說明電控信號正常,且在正、反泵情況下觀察壓力表,主係統壓力均為(wéi)0,係統無壓(yā)力應重點檢查(chá)液壓控製係統, 排除可能的原因。
2、
DT1/DT2電磁閥線圈是否短路(lù)、開路或電磁閥至PLC線路是否有故障。用外用表檢查DT1/DT2的電磁鐵插頭有 24V電壓,線圈電阻(zǔ)正常,說明線路(lù)無故障電磁鐵線圈無損壞。
3、DT1電磁閥是否卡死,導致(zhì)溢流閥溢流(liú)壓力建立不起來,DT2電磁閥(fá)閥芯若中位卡死會導(dǎo)致正、反泵失控。首先懷疑溢(yì)流(liú)閥閥(fá)芯卡死,拆開頂蓋取出閥芯,閥芯上、下移動靈活正(zhèng)常;去掉彈簧,用 5個一元硬幣代替,裝上(shàng)閥芯蓋板,試機故障依舊,說明溢流(liú)閥(fá)正常(cháng)。更換一(yī)個新的DT2電磁閥試機故障依舊存在,證明故障點不在(zài)此處。
4、繼續檢測,發現動(dòng)臂(bì)架及活塞(sāi)縮回所有功能均不(bú)正常,速度能自動調節,同時發現3個壓力表(biǎo)均顯示零。說明故障應該在主泵(bèng)壓力輸出部分。
5、分析泵送電磁閥來電正常,就可(kě)以說明行駛、泵送位置檢測應該正常,但是重新檢測:I2.5點(diǎn)亮,分動箱位置檢測接近開關點(diǎn)亮,汽車行駛、泵送動作(zuò)隨駕駛(shǐ)室操作動作正常,說明行駛、泵送控製電路無故障。發動機升速正常,而係(xì)統無壓力,位置檢測又無(wú)故障,因此判定故障為分動箱內部出現(xiàn)問題。
6、拆開(kāi)分動箱,檢查發現(xiàn)第三根主軸花鍵和齒輪損(sǔn)壞,導致(zhì)主泵主(zhǔ)軸無動力輸出,更(gèng)換後故障徹底(dǐ)排除。
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